8月1日尿素工艺人员发现冷凝液电导率CI901逐渐上涨,经过排查发现:尿素高压甲胺洗涤器203C发生泄漏,公司决定对其进行抢修。这也是今年203C第二次发生泄漏。泄漏发生后,公司上下众志成城,齐心协力,从停车检修到恢复开车历时50小时,比预计时间提前了10个小时。
尿素车间技术员武满红:8月6日下午2:00系统开始减负荷,2时30分的时候系统正式开始停车,经过高压系统排放、置换,一直到8月7日凌晨3时40分的时候正式交给机械厂进行检修。
机械厂铆焊车间主任姚进:这个抢修任务由机械厂铆工班全班人员进行抢修,工机具包括葫芦、焊机都在检修前进行了准备和部署,最后还对检修全体人员进行了一个检修方案的宣贯和落实。
根据氨罐液位,此次203C抢修,依然安排在深夜。夏日凌晨的夜空是静谧的,尿素装置现场却是热闹的,先是工艺人员楼上楼下穿梭于装置中,其次是203C处,叮叮当当的响声不断,吆喝声时时传来。对于承担主要抢修任务的机械厂铆工班全体人员来说,虽然是轻车熟路,却不可掉以轻心,当晚11时许,根据工艺停车进度,他们就提前抵达现场,接好线,搭好架子,准备随时开工。
据了解,现有的尿素高压甲胺洗涤器已经运行12余年,同样的设备同时在同类型装置中投用,早在2009年就已多次出现故障。公司设备维护管理相对较好,在去年才出现故障,前一次故障发生是在今年5月下旬。
设备部经理兰洪刚:这一次跟上次都差不多,从现场情况来看,都是离管板10毫米左右有一个小裂纹,上次也一样,并且裂纹非常的整齐,就是管子内壁受损伤。
经过多种检测手段检测,此次发现1处明显的泄漏点,4处疑似漏点,按照公司要求,检修人员对这些漏点进行了堵管处理。一年两次在正常运行时出现故障,这在公司设备管理史上是比较罕见的。根据分析,主要原因是材质以及设备制造加工环节控制不当所致,目前,公司正在寻求彻底解决这一故障的方法和手段。
设备部经理兰洪刚:现要彻底解决只有把管子全部更换掉,这个准备工作我们已经在进行了,管子的采购也正在进行,我们计划在下次大修的时候准备把所有的管子全部更换掉,在线更换。
此外,利用此次停车之际,检修车间还对二氧化碳压缩机透平进行了中修。其余检修力量对20余处跑冒漏滴等待机项目进行了处理。
检修于8日凌晨2时将203C交与工艺,工艺随即启动开车程序。8日16时48分开始投料开车,20时产出合格产品。






