季戊四醇节能减排已持续开展四年多,“节支降耗、修旧利废、挖潜增效”每个员工每天都在积极开展,截止目前,在车间种种的激励和引导下,员工已经打开了自己的智慧宝藏,将点滴之水汇集成效益的汪洋大海……
季戊四醇车间一直志力于降低能源消耗、实现排放零污染。据不完全统计,2009年至今,车间实现的节能技改及标准化作业程序高达几十项,如“D204冷凝液合理利用回收”每年为公司节约成本:27.8万元、使100#的有效运行时间提高30%,每年可节约生产成本:55084元、乙醛蒸汽消耗在产量大幅度下降的情况下仍保持与上一年持平,达4.4t单耗的最好水平,从而每年回收甲醇3000t,变废为宝等有效做法产生了明显的经济效益。
正确的方式方法是活动取得成功的根本前提,车间通过制度保障、发起群众性活动、开展形式多样的劳动竞赛等方式激励员工,具体做法如下:
1. 车间领导重视,并多次召开节能减排动员会及措施讨论会使活动逐步规范 ;
2. 每月组织不定期的节能减排综合检查 ,及时发现装置存在的问题和典型做法,若发现有悖于节能减排的行为,将对相应班组或个人进行考核;
3. 领导小组根据各班组及个人实际情况进行评判和打分,从得分靠前的人和班组中评出优胜者以及节能减排先进给以奖励 ;
细节决定成败,培育员工从小处做起的精神,不仅可有效克服管理工作中存在的粗放现象,而且能够挖掘职工群众中蕴藏着的巨大潜力。
一个点子能够节能,一个招数能够创效,车间积极开展“四小”、金点子活动,具体内容如下:
1. 车间动员广大员工立足生产工作岗位,开展提合理化建议、技术攻关等技术创新活动;
2. 在员工中组织“节能小窍门、环保小措施、工艺小改进、技术小绝招”为内容的群众性节能减排“四小”活动以及“金点子 “竞赛活动;
3. 在活动中,各员工积极动脑筋、想办法,挖掘身边的闪光点,寻找节能减排的好招数、好点子;
另外,在现有装置的基础上,季戊四醇车间开展修旧利废、节支减耗的竞赛活动,共查找装置问题及泄漏点千余项;回收废铁、法兰、阀门不计其数;大修期间,采用换热器循环清洗方法,降低检修费用上万元。
在车间全体员工的共同努力下,车间涌现出了许多优秀QC课题,如《D204冷凝液合理回收利用》、《实现F107回收醛水零排放》、《解决F305跑料问题》及《提高甲酸钠产品质量》等分别获得国家级和省级优秀QC课题。
在公司及车间领导、技术员的大力支持下,我们虽然有效的解决了诸多节能减排杂症,但是我们的装置还存在着不足之处,我们将把每次活动的成功经验加以总结,深入应用到今后的其它实际问题中去。