因气化炉1、2号烧嘴罩泄漏,煤气化装置和26万吨甲醇装置于10月5日被迫停车抢修。气化炉检修是本次抢修的关键控制项目。自5号停车开始,机械厂抢修人员就进入现场进行施工准备。煤烧嘴罩更换工作是气化炉抢修的重中之重,机械厂制定了严格的检修计划确保按时按质完成抢修。
机械厂铆焊车间主任姚进:烧嘴罩损坏后,我们首先要把大盖打开,把煤烧嘴拆除,然后拆掉隔板才能看见烧嘴罩。我们要把烧嘴罩的进出口拆下后,才能更换新烧嘴罩,更换的难点主要在于烧嘴罩进出口组对和焊接,因为环形空间很狭小,操作起来很困难。
10月10日,记者在现场看到气化炉内外人孔都已经打开,作业人员进入到气化炉内部进行炉渣的清理,机械厂铆工班人员正准备进入环形空间,对旧烧嘴罩上下连接管进行切割。由于环形空间异常狭窄,铆工班员工只能用手持砂轮进行切割。
机械厂铆工班班长赵忠泽:里面灰尘太大,空间比较狭小、拥挤,连转身都没法转,切割烧嘴罩的时候相当费劲。
旧烧嘴罩切割完成后随即将其吊出,由于烧嘴罩体积较大又处于气化炉内部,吊装时必须内外协同作业,小心翼翼地从外人孔移出,因此整个工序十分费力。在旧烧嘴罩吊出的过程中新烧嘴罩也已运至现场同步进行切割。
经过一个多小时的切割和吊装,我们终于看到了导致煤气化装置停车的烧嘴罩泄露点。据了解,气化炉煤烧嘴罩共有四个,此次烧损的1号烧嘴罩有三个泄露点,2号烧嘴罩有一个泄露点。
旧烧嘴罩成功吊出后,随即将进行新烧嘴罩的吊装、组对和焊接,机械厂后期将对旧烧嘴罩进行修复备用,同时还将对46个敲打器以及气化炉内部进行全面检查。


