制醇车间告别人工清灰作业 气化炉抽灰装置技改首次投用效果显著
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时间:2016-04-26 浏览:281 投稿:制醇车间 文作者:制醇车间 詹振华 张卿 文作者二: 文作者三: 图作者:制醇车间 詹振华 张卿 图作者二: 图作者三:

    以往,气化炉每次停车进行环形空间清理飞灰时,A3、A5等人孔内的气化炉环形空间堆积大量的煤灰,以A5人孔居多大概2-3吨。清灰时温度80℃。检修时需要人工清理环形空间积灰,以前清灰方式是人工进入设备内用瓢和水桶清理,清理难度较大,工还作环境太差。施工进度较慢严重影响工作进度。为了解决这一困难,制醇车间进行了技改,在煤气化框架重建了一套抽灰装置,专用于清灰。


 

    4月24日晚上8时,制醇车间组织进行气化炉环形空间清灰工作。本次清灰首次投用抽灰装置以检验效果。在技术员的指导下,建立好系统真空度和反吹系统,将抽灰吸入后放入灰中,不一会儿功夫,大面积的飞灰就吸入抽灰装置,然后进行间断放料装袋。制醇车间气化炉清灰器主要由真空泵和袋式过滤器组成,直接安装在1楼,可在停车期间直接对气化炉A3/A5/A15等位置进行清灰处理。



    通过几次试用,抽灰装置收效显著,标志着抽灰装置技改取得圆满成功。另外,抽灰装置不仅优化了作业环境,也大大降低了员工的作业强度。至发稿时,当晚清理飞灰百余袋,因环形空间的飞灰多且温度高,清灰工作未结束,预计次日可全面结束清灰工作。