消耗创新低 产量创新高 公司全面完成2016年生产经营任务
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时间:2016-12-23 浏览:513 投稿:中心化验室 文作者:文/周龙、鞠华玲 图/夏古文 文作者二: 文作者三: 图作者:文/周龙、鞠华玲 图/夏古文 图作者二: 图作者三:

    12月23日,继尿素、甲醇提前完成生产任务之后,公司合成氨累计生产50万吨,完成任务率达100%,至此,公司全面完成2016年生产经营任务。且甲醇年产量达到24万吨,尿素产量达到81万吨,双双创下装置自投产以来年产量新纪录。与此同时,供热蒸汽完成全年目标值的91%,煤气化完成全年目标值的98%,公司产品产量创新高,而这得益于生产消耗的不断降低,得益于装置的安稳长周期运行和双创工作的有效开展。

 

长周期运行促低耗 协同发挥装置产能

    公司秉承生产装置“安、稳、长、满、优”五字真经,统筹谋划,努力发挥装置间协同效应,最大程度发挥装置产能。2016年各套装置运行良好,化肥装置实现四个长周期运行,制醇装置达标达产,在满负荷运行的情况下实现连续运行时间突破160天,刷新项目连续运行周期纪录。

 

    为确保各装置的长周期运行,公司从排除装置隐患做起,2016年共确认装置各类隐患14402项,待机项目277项,装置隐患治理完成率达98.1%。长周期运行减少了故障停车时间,降低了装置的维修费用及各项管理费用,从而降低了生产运行消耗及成本。与去年同期相比甲醇吨耗降低0.022/吨煤,液氨成本降低74元/吨,尿素成本降低165元/吨,全年共节约成本近1亿元。

 

    细心的维护和精心的操作是实现装置“安、稳、长、满、优”的保障,为此,公司做好生产和检修的衔接,在年初的装置大修中工艺与机电仪紧密配合,顺利实现三“好”一个“零”,为全年装置稳定运行、完成全年生产任务奠定基础,同时公司积极做好外部资源与生产运行的协调,提高生产计划性,保障资源的有效供应,降低生产成本,满足正常生产需要,为装置运行保驾护航。

 

管理创新提效率 技术创新出效益

    秉承“以最快的速度,用最少的资源,做好每件有价值的事!”的基本价值理念,2016年,公司强化成本意识,效率意识,积极进行各项管理创新及技术创新,力争高效有序的推进全年生产经营任务的完成。

 

    管理创新提效率,公司先后对组织机构和人员配置进行了大幅度优化。组织机构从原有的18个精简为11个,员工总数由1249人精简到1003人,打破了公司延续多年的管理模式,缩短了管理流程,提高了管理效率。同时加强内部管理建议收集,2016年公司批准并实施管理建议47条。

 

    技术创新出效益,2016年公司组织技术中坚力量成立攻关小组,多方位、多角度分析查找原因,破解技术难题,成功解决尿素装置二氧化碳压缩机运行不稳定的问题;专项解决制醇装置酸脱吸收塔C15201在高负荷运行时频繁拦液问题,项目成功实施,装置负荷一举突破历年瓶颈,大大释放了装置产能,今年精甲醇产品的平均日产量达到793吨,超过了设计值780吨,各项技术创新为装置完成生产任务提供了有力保障。

 

    2016年,公司按照公司既定的产品差异化战略,成功完成了新型肥“活化增效二代”尿素产品首批2.8万吨生产任务并推向市场,市场反响良好。同时基于对市场、技术的分析,明年年初将计划生产10万吨“活化增效二代”新型尿素,依托原有尿素装置进行生产,进一步提升装置产能。

 

    2016年,公司装置运行稳定,主要产品产量皆创新高,装置消耗持续降低。目前制醇装置消缺检修后已顺利开车,化肥装置满负荷稳定运行,按计划将于2017年1月份进行大修。