争创节约型企业 云天化股份公司甘当节能大户
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时间:2007-06-15 浏览:270 投稿:null 文作者:YTTV 文作者二: 文作者三: 图作者:YTTV 图作者二: 图作者三:
    近日,公司季戊四醇装置配电室内进行了一次低压电机再起动技术改造。这个项目的实施,不仅将降低各方面物料消耗,减少排放,同时也可以保证生产系统发生晃电事故时,能在较短的时间内重新启动电机恢复正常供电。仅此一项改造,一年就可为企业创造经济效益10多万元。

    类似于这样的节能小改小革在公司随处可见,这样做的好处是可以减少工业生产的废气、废物排放,更重要的是能有效降低生产成本,并创造可观的经济效益。

    作为云南省最大的化工企业,近年来,公司为我省经济建设又快又好发展做出重大贡献的同时,也在加大节能减排的措施,不但为当地的环境保护做出贡献,同时也为企业有效了降低生产成本,创造了巨额利润,提升了企业发展的后劲和活力。

    公司从1988年至今,已先后进行了三次较大的节能技术改造。1988年,利用世界银行贷款进行了六项节能改造,每年可回收尿素211吨,氨151吨,冷凝液28万吨,实现净利润1568万元。1994年另一次较大的技术改造,将合成氨装置一段炉回转式空气预热器改为热管式预热器,原燃料能耗每吨降低了0.07百万大卡,年经济效益达300万元左右。2002年,云天化人在累计了无数次成熟的技术革新后,再次对合成氨、尿素装置进行了增产50%的节能技术改造,不仅使能耗进一步降低,更为企业每年带来近500万元的利润,最终在2005年实现了,合成氨、尿素两套装置连续安全稳定运行350天的世界新纪录。

    从节能降耗中掘得第一桶金后,云天化人尝到了甜头,更加着力于将技术创新成果转化为现实生产力。2007年,企业高层再次决策,对现有合成氨、尿素装置循环冷却水系统进行改造,使两套装置每小时节约耗水量310吨,并大幅度降低污水的排放量。另外,通过改进硝铵装置废液回收系统,每年可增产硝铵约170吨,直接经济效益约22万元。

    目前,云天化股份公司发展日新月异,节能降耗技术创新工作又进入了一个更为超前的阶段,可以预计,这些小改小革的点滴节约还将为企业创造更大的经济效益。