9月6日,合成氨装置脱合工段分子筛过滤器SP-109DB进出口压差明显升高,为及时消除压差对压缩机的影响,保障装置安全稳定运行。上午8时,化肥、装备运维中心人员联手对该过滤器进行清洗工作。
合成氨装置分子筛系统位于103J高低压缸之间,主要用于吸附合成气中的水分和碳氧化物,正常生产时一台运行,一台再生备用。随着装置运行时间的不断延长,较多的粉尘集聚于过滤器中导致压差上升,增加了103-J每小时的蒸汽消耗,也对装置安稳运行造成影响。
当班人员依据“分子筛过滤器清洗标准化作业指导书”操作后交付装备运维中心人员处理,清洗过程中,检修人员和班组人员配合对每一根滤棒用大量空气进行吹扫、检查,清洁合格后并进行回装。由于管道内介质为高压氢氮气容易发生火灾、产生爆炸,双方作业人员对一步操作认真做到事前“沉三秒”,整个作业过程做到时时监护,保证各项任务安全进行。
22时30分,工艺人员进行氮气置换、检漏,更换吹扫工作全部结束,工艺人员进行氮气置换、检漏,合格后启动再生程序成功投入系统运行,进出口压差、103-J蒸汽消耗恢复正常,有效降低压缩机功耗,保障了合成氨装置安全稳定运行。