9月12日,为了确保甲醇装置“安稳长满优”运行,甲醇装置组织当班工艺人员对酸脱系统3#甲醇过滤器以及S15203滤芯进行了彻底清洗。
酸脱工序3#甲醇过滤器S15203主要是过滤甲醇中的硫化铁及其他杂质,装置在运行过程中发现酸脱工序3#甲醇过滤器S15203进出口压差高报警,说明过滤器中的杂质太多,甲醇送出阻力增大,若不及时处理,将导致酸脱系统各塔液位紊乱,从而影响净化气含量,甚至影响装置正常运行。
9月11日,主控人员发现3#甲醇过滤器S15203进出口压差高报警,现场巡检人员立即将其倒为旁路运行,并排尽S15203内的甲醇液体,12日,工艺人员配合检修人员将过滤器拆开,并将其内部S15203内部22根滤芯全部取出;一切准备工作就绪后,当班工艺人员用钢刷子对滤芯上积聚的硫化铁杂质进行全面刷两次,随后进行S15203杂质彻底冲洗两至三次,经过几个小时左右的艰苦奋战,顺利完成了3#甲醇过滤器S15203滤芯22根的清洗工作。
截止发稿时,酸脱工序3#甲醇过滤器已经复位,检漏合格,并将其投入运行。