【甲醇装置大修】奋战36小时 超700KN拉力破解换热器管束抽取“卡喉”难题
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时间:2025-02-28 浏览:220 投稿:装备运维中心 文作者:杨平 文作者二: 文作者三: 图作者:陈鹏 图作者二: 图作者三:

2月28日14时,甲醇装置大修现场传来攻坚捷报,历经36小时奋战,检修团队通过自主设计外协工装、设备结构改造及多级顶拉协同方案,以超700KN拉力成功完成E1410A换热器管束抽取。预计3月3日将完成全部后续清洗及回装工作。


据了解,E1410A换热器于2011年甲醇装置建设时投用,已安全稳定运行超13年。因长期运行设备结垢严重,导致挡板、管束、壳体严重粘连,常规抽取方案宣告失效。面对这一“硬骨头”,公司迅速成立由设备、机械、工艺等专业人员组成的技术攻关组,结合设备结构特点采用“三步破局”策略。引入外协工装,设备本体加装辅助工装,并采用顶式拉杆辅助。作业过程中,团队根据实时状态,动态调整施力角度,最终以超过700KN的拉力突破粘连阻力,顺利抽出管束,全程未损伤管束及壳体结构。


接下来,检修团队将对抽出的管束展开深度清洗工作,彻底清除结垢与腐蚀残留物,确保设备保持优良换热性能。本次检修不仅展现了团队“技术兜底、敢打硬仗”的作风,更通过工装创新积累了重型设备检修的操作经验,为同类设备检修难题提供了可复制的解决方案。