8月19日,甲醇装置精甲醇产品成功改送,实现直送成品罐区。这是自原始开车以来,甲醇精产品首次直送成品罐区。
此前,精甲醇需要送至甲醇中间罐区精甲醇储槽储存,再由精甲醇产品泵P15702A/B送至成品罐区。每天需要启泵2~3次,每次送4~5小时。在此期间,容易造成甲醇成品罐区压力高报警。为消除中间罐区向成品罐区送甲醇时,成品罐区储罐压力高报问题,以及节约P15702A/B运行时的电费,由甲醇装置提出,公司批准,实施了此次技改项目。
为确保技改项目顺利实施,甲醇装置前期做了充分的准备工作。2023年7月精馏APC项目启动,2024年12月,精馏加压塔和常压塔产品水含量和乙醇含量在线分析仪投用,2025年3月,加压塔和常压塔产品水含量和乙醇含量自动控制系统投用。这一系列技改项目投用以来,产品质量可控,系统运行稳定,指标分析全部合格。在正式改送前,技术员将相关技术方案提前下发,并且指导班组员工学习。为本次精甲醇直送成品罐区提供了技术保障,为产品质量控制打下了坚实基础。
8月19日下午2点,甲醇二班员工顶着烈日,在技术员的指导下,完成改送。改送后,装置运行稳定,参数指标正常,此次技改顺利完成。
本次技改的实施,体现了甲醇员工过硬的技术素养,稳扎稳打的工作作风,以及大胆创新的魄力。将更有利于装置安全、稳定运行,有效节约成本,降低劳动强度,减少设备磨损。甲醇装置全体员工将一如既往,持续创新,降本增效,为公司绿色高质量发展贡献力量。