9月2日,化肥核心装置合成气压缩机103机组大修迎来关键进展,检修团队以“毫米级”精度完成内缸与封头回装,为后续作业铺平道路,有力保障机组复产进程。
此前,装备技术员已逐项核查叶轮口环密封、轴承间隙等关键参数,确认全部符合技术要求。内缸回装阶段,团队先彻底清扫缸体,安装导向套并涂抹润滑油;吊升内缸更换O型环后,精准调整角度确保螺丝槽朝上。起吊过程中,团队与起重人员密切配合,实时微调吊带松紧保持内缸水平,专人同步观察导向套入轴承座情况、紧盯螺丝孔对位,最终用专用工具将内缸推至指定尺寸,经技术员确认回装到位。
封头回装时,团队先吹扫管口、更换缠绕垫与O型环;行车吊升封头时同步校准位置,确保螺栓精准对位。先用液压扳手将螺帽打至仅余2毫米间隙,以游标卡尺监测保证间隙均匀;再用铜锤与敲击扳手精细调整,通过塞尺逐点检查,最终将间隙缩至0.02毫米,圆满完成核心工序。
目前,大修已进入新阶段,后续将依次推进进出口浮环密封与轴承座回装、进出口径向轴承回装、假推力盘及副止推轴承装复工作,并通过检测转子前半窜数据,精准确定转子最佳工作位置,为机组后续高效投用筑牢基础。