甲醇装置结束抢修顺利恢复生产
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时间:2018-03-19 浏览:299 投稿:中心化验室 文作者:文/图 甲醇车间 杨丽萍 文作者二: 文作者三: 图作者:文/图 甲醇车间 杨丽萍 图作者二: 图作者三:

    自3月11日甲醇装置晃电跳车进入装置消缺检修工作,在公司统一协调部署和各单位的通力协作下,3月18日上午9:14,气化炉迎来点火开车,至19:38顺利采出合格精甲醇,甲醇装置顺利恢复生产,比预定计划提前了近10个小时。

 

    在装置运行期间,公司即要求各单位着手梳理装置消缺检修项目,做好工机具及备品备件的筹备,制定详细计划,扎实做好装置的消缺检修准备,为装置顺利完成抢修工作打下坚实基础。本次甲醇装置抢修时间紧任务重,共104项抢修任务,16项安全阀校验,11根管道检测,其中包括生产期间遗留的待机项目58项以及大空分分子筛蒸汽加热器E01301列管内漏、K1301叶轮蜗壳内积垢处理、气化炉内部检查修复等7项重点控制项目。

 

    自收到装置停车抢修通知,各单位迅速组织人力和各项资源调配,充分发扬吃苦耐劳、勇敢顽强的优良作风,全力投入抢修工作。经过四天三夜的连续奋战,3月16日,大空分装置先行一步,顺利开车产出合格压力氮;3月18日9:14,气化炉点燃开工烧嘴,吹响装置开车冲锋号角;12:35,粗煤气导入甲醇工段变换系统;19:38,精馏系统产出精甲醇分析合格,改采入精甲醇储槽,标志着甲醇装置一次性开车成功。

 

    目前,甲醇装置已进入优化调整阶段,各参数运行稳定。公司要求各单位加强对装置停车和抢修工作的总结,认真梳理各项工作中存在的问题,切实有效的保证设备的正常运行,为装置的“安、稳、长、满、优”扫清一切障碍。