重拳出击见成效 甲醇净化气指标达到设计范围
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时间:2018-05-23 浏览:295 投稿:中心化验室 文作者:文/图 生产管理部 张成魁 文作者二: 文作者三: 图作者:文/图 生产管理部 张成魁 图作者二: 图作者三:

    随着公司甲醇装置2018年度大修顺利结束,装置恢复生产,期间进行重点技改的净化气脱硫槽正式投入运行。5月17日7点59分,分析人员在精脱硫槽出口取样分析确认,经脱硫槽转化吸附后,出口工艺气硫含量小于0.1毫克每立方米,达到了设计指标要求。

 

    由于原料煤来源多样,成分存在较大差异,其中的硫含量高于设计值。煤制甲醇项目自开车以来,经过不断的优化调整,净化气中的硫含量得到了有效的控制,但始终未能得到根本性的脱除。过多的硫随工艺气进入甲醇合成系统,造成合成催化剂中毒,催化剂活性不断下降,合成效率持续降低,不仅大大影响了装置的产量,同时也减少了催化剂的使用寿命,副反应的增多也为装置运行维护带来较大的难度,严重影响了装置的长周期运行。

 

    经过公司专项调研和论证,净化气新增精脱硫槽项目技改提上日程。2017年1月项目方案完成设计审批,2018年4月正式展开设备及管道的安装工作。装填的催化剂为有机硫转化催化剂和精脱硫剂。

 

     精脱硫槽的投用,成功将净化气指标控制在设计范围,解决了制约装置正常运行的瓶颈,使催化剂达到正常使用寿命,减少了工艺有效气的放空损失,提高了甲醇产品的产量及质量,同时能有效缩短酸脱工序开车调整时间,使甲醇装置运行步入正轨,长周期运行得到有力的保证,对进一步降低生产成本起到了积极的作用。