
1月13日,保温人员在进行保温工作时,发现合成103―C旁路副线上有一条焊缝裂纹导致内部气体泄漏。机械厂接到公司的堵漏任务后,通宵工作,设计制作好夹具,于14日下午5点顺利将该处泄漏消除。
1月13日上午,保温人员在做103―C保温工作时,发现旁路副线上有一条大约15毫米长的焊缝裂纹,导致气体泄漏。得到消息后,公司立即组织相关部门针对该泄漏问题进行研究讨论。为尽最大可能降低生产损失,决定由机械厂紧急实施带压堵漏,消除隐患。
接到任务后,机械厂紧急部署。金工技术组立即投入到堵漏夹具的设计工作中。由于发生泄露的管道是椭圆形,为了保证堵漏的效果,夹卡具必须与管道紧密结合,因此设计和制作难度较大。13日晚上,金工和维修人员通宵加班,于14日早上8点顺利制作完工。随即,机械厂对泄漏管道进行打磨处理,并对夹具进行进一步的修磨,同时完成其它堵漏的准备工作。
14日下午,设备部、工艺车间、机械厂等部门相关人员齐聚合成103―C泄漏点,实施堵漏工作。由于该作业具有一定的危险性,为了确保安全,消防部专门派出消防车开赴现场,随时听候调令;在堵漏作业点上,还配备了4个消火栓;机械厂专职安全员全程监护作业。
该泄漏管道内部流动气体的主要成分是氢气,易燃易爆,压力达到30公斤,温度高达300多度,处理难度非常大。机械厂员工精心施工,加上前期准备充分,所有困难都被一一克服。到14日下午5点过,终于全面完成堵漏工作。从目前情况来看,堵漏效果良好,合成装置运行稳定。