
7月5日公司合成压缩机101-J突遇故障跳车并导致两大装置停车抢修,在经历36小时抢修后,合成、尿素装置相继恢复生产,公司各方配合衔接良好,工艺技术精湛,让突发事故在短时间内得以迅速化解。
此次停车起因于合成压缩机101-J突然跳车,7月5号上午发生事故后,经公司各方会诊初步判断为压缩机转子叶片损坏,合成装置由此紧急停车进行抢修,尿素装置也配合进行了停车。随后在公司各有关单位的通力合作下,对压缩机101J进行开盖检查并更换了受损转子。
抢修自7月5日13:30正式开始减负荷停车,合成装置于7月7日凌晨1:40产出合格产品,共耗时36小时。尿素装置同日12:45产出产品,共耗时46小时。恢复生产后的两大装置目前开车正常,都已实现满负荷生产。
在抢修过程,生产车间对事故的准确判断、果断停车防止了事故的扩大化,开停车过程中,又通过优化流程节约了大量时间;检修车间则应用良好的标准化作业流程和丰富的经验,减少了检修耗时;更有相关单位一切围绕抢修全力配合的协作意识,使得整个检修工作进行得十分顺利,仅用36小时即完成了整个开停车及检修工作,充分体现了公司各方良好的协作和不等不靠,敢打敢拼的顽强作风。
另据了解,在年度时间过半的情况下,截至7月10日,公司合成氨产量累计为233324吨 ,尿素产量累计为363183吨,均已实现时间过半任务过半的目标,这为公司全年生产任务的完成奠定了良好的基础。但另一方面,面对近期雷雨季节事故多发的现实情况,大家仍需时刻保持清醒的头脑,警惕事故发生,以确保生产装置的安全稳定运行。